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高精密工作臺伺服驅動環節的設計與研究
摘要:研究并設計了應用于母盤刻錄機的高精密工作臺伺服驅動環節。在基于DSP數字閉環控制器的基礎上,通過理論建模、程序仿真和實驗驗證,對驅動環節進行了優化設計。在驅動環節中采用了模擬速度環、PI校正環節和線性功放,使工作臺在低速下有較快的響應和較小的穩態誤差。實驗結果表明,使用驅動環節后的伺服控制系統有利于提高母盤的刻錄精度。隨著社會的發展,信息的存儲量越來越大,光盤信息存儲技術也在不斷飛速發展,因而對母盤制造精度提出了更高的要求。
目前,光盤國家工程研究中心利用高速數字信號處理器(DSP),采用數字閉環控制原理和傳統伺服電機驅動方式,實現了高精度工作臺的連續大行程運動。其微位移定位精度為±50nm,宏位移定位精度優于±150nm,可以滿足母盤刻錄直線進給工作臺的連續變速和±50nm控制精度的要求。
在此基礎上,本文研究并設計了工作臺的模擬驅動環節,以提高控制系統低速響應的穩定性和快速性。
1 系統總體結構
母盤刻錄系統直線進給工作臺的底座固定在隔振大理石臺上,底座上安裝了帶高精度滾珠的V型槽作為運動導軌。工作臺經蝸輪蝸桿和小螺距精密絲杠兩級減速,通過直流伺服電機進行驅動。
母盤刻錄系統采用恒線速刻錄方式,聚焦光斑相對于母盤的理想運動是沿著以母盤圓心為中心的等線距阿基米德螺旋線以恒定線速度由內向外運動的,該運動由母盤的高速轉動和刻錄光學頭的徑向直線進給合成得到。
該精密工作臺用于母盤刻錄的正常工作速度約為30μm/s,采用上述大減速比的機械傳動系統不可避免地存在傳動誤差。因此要實現精密定位,必須采用全閉環控制系統,直接檢測工作臺位置并針對位置誤差進行伺服控制。工作臺的控制系統總體結構如圖1所示。
2 模擬驅動環節的建模
2.1 直流電機模型
工作臺驅動電機采用上海電機廠生產的直流力矩測速電機組45L-CZ001。
若忽略電樞電感和粘性阻尼系數,則以電樞電壓Ua(s)為輸入、轉速Ω(s)為輸出的直流電機的傳遞函數為:
F(s)=Ω(s)/Ua(s)=(1/Ke)/[(Tms 1)(Tes 1)]≈(1/Ke)/Tms 1
其中,Ke為電動機反電動勢系數,其單位為V·s;Tm為電機的機械時間常數;Te為電機的電氣時間常數,其值很小可忽略,因此直流電機可以被簡化為一階系統。
圖5 實際PI校正環節
電機機械時間常數的測定可以通過給電機加一個7V階躍電壓,然后用示波器測定響應到達穩定值0.632時所用的時間而近似得到,如圖2所示。得機械時間常數Tm=0.06s。
開環情況下,輸入電壓經過線性功放后直接驅動電機,用轉速表HT-331測量對應轉速,可以得到放大倍數。測得的數據列于表1中。
表1 測得的數據表
數據經過直線擬合后,得到放大倍數為463.25。
電氣時間常數很小,近似取Te=0.0012,可以得到經過功放后的直流電機模型的傳遞函數為:
F(s)=Ω(s)/Ua(s)=463.25/[(0.06s )(0.0012s 1)]
2.2 驅動電路設計
為了提高系統在低速時響應的快速性、穩定性和帶負載能力,要對模擬驅動電路進行設計,由測速機引入速度負反饋,電壓差值經過PI校正環節和線性功率放大器放大后驅動直流伺服電機運動。驅動環節方案如圖3所示。
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